四季度,煉鋼廠緊盯能源環(huán)保降本增效重點環(huán)節(jié),結合生產(chǎn)現(xiàn)場實際,圍繞工藝優(yōu)化、技術改造、節(jié)能降耗等主題,多點發(fā)力、深挖潛能,打好降本增效攻堅戰(zhàn)。
巧改優(yōu)工藝,節(jié)資又降耗
針對目前新區(qū)一次除塵3臺風機支撐端軸瓦供油問題,由于之前采用的是從軸承座上部進油口供油,油液從上軸瓦經(jīng)下軸瓦后回到軸承箱內,這種供油方式易造成軸瓦供油不足而導致軸瓦拉傷。該單位技術人員查閱相關資料并結合現(xiàn)場實際情況,決定在軸承箱底部重新安裝供油裝置,使油液先注滿下軸瓦間隙后經(jīng)上軸瓦流至軸承箱內。改造后,確保除塵風機正常運行,年節(jié)約備件材料費用3萬余元。
改道出新招,環(huán)保又節(jié)能
由于連鑄3#4#斜板池輸泥機排污管方向與排污總管流出方向相反,造成排污不順暢,影響沉淀效果。針對這一問題,該單位利用大修期間對3#連鑄機斜板沉淀池排污管道進行改造,1#2#為一組、3#4#為一組分別進行排放,將3#4#輸泥機排污口由西邊改向東邊,這樣不僅減少排污時4個斜板池互相干擾,而且解決了螺旋輸泥機排污不暢的難題。改造后,有效改善了3#連鑄機連鑄濁環(huán)的水質,節(jié)約了生產(chǎn)用水,年創(chuàng)效5萬余元。
暗道變明道,有利又有益
由于2#連鑄機長軸泵管道長期處于地下潮濕環(huán)境,管道銹蝕造成漏水,影響2#連鑄機正常生產(chǎn)。該單位結合生產(chǎn)實際情況,技術人員決定將管道改造為明管道。對2#、3#、4#長軸泵出口管道采用無縫管,從旋流池管道流向至平臺,再從吊裝口南邊安裝到旋流池房頂,最后延伸到斜板池上高架槽碰口處。此次改造延長了管道的使用周期,年創(chuàng)效8萬余元。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號