2月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)一線(xiàn)員工按照“穩(wěn)生產(chǎn)、保供給、控成本、防風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、穩(wěn)效益”的要求,強(qiáng)化設(shè)備管理水平,不斷推進(jìn)區(qū)域降本增效項(xiàng)目實(shí)施,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供強(qiáng)有力支撐。
調(diào)整對(duì)正方式,降低中廢穩(wěn)生產(chǎn)
軋制φ12規(guī)格時(shí),軋線(xiàn)易產(chǎn)生中廢,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致中廢的原因是上線(xiàn)軋輥、活套及5架跑槽對(duì)正的方式有誤,導(dǎo)致精軋區(qū)軋制線(xiàn)整體不穩(wěn)定,出現(xiàn)廢鋼,影響生產(chǎn)。針對(duì)此問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員討論,決定使用紅外線(xiàn)對(duì)正18架后喇叭口,重新找準(zhǔn)各架次中線(xiàn),同時(shí)找準(zhǔn)4架活套中線(xiàn),在其四角安放定位銷(xiāo),確保生產(chǎn)期間軋制線(xiàn)不易跑偏。改造后,有效杜絕了軋制線(xiàn)因?qū)φ绞讲徽龑?dǎo)致的中廢,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行,年綜合創(chuàng)效16萬(wàn)元。
改造測(cè)溫線(xiàn)路,保護(hù)設(shè)備降誤機(jī)
由于直流電機(jī)測(cè)溫線(xiàn)路標(biāo)識(shí)老化,加之接頭氧化致使接線(xiàn)電阻過(guò)大,溫度顯示不準(zhǔn)確。若設(shè)備溫度過(guò)高時(shí),容易導(dǎo)致設(shè)備燒損,直接影響生產(chǎn)。針對(duì)此問(wèn)題,經(jīng)電氣技術(shù)人員研究,決定使用PT100專(zhuān)用連接器連接在電機(jī)測(cè)溫電阻和測(cè)溫線(xiàn)路上,同時(shí)將直流電機(jī)溫度傳送至主控畫(huà)面上,便于崗位工發(fā)現(xiàn)溫度異常的設(shè)備時(shí)及時(shí)處理。改造后,不僅保護(hù)了電氣設(shè)備,降低了誤機(jī)時(shí)間,而且年綜合創(chuàng)效8萬(wàn)余元。
創(chuàng)新油站報(bào)警裝置,節(jié)約油耗降成本
棒三油站液位報(bào)警信號(hào)由磁保持開(kāi)關(guān)控制,由于油管漏點(diǎn)隱蔽,加之現(xiàn)場(chǎng)蜂鳴器裝置聲音較小,若油站液位降到最低位時(shí),導(dǎo)致油站停泵,影響生產(chǎn)。針對(duì)這一問(wèn)題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定將蜂鳴器換成聲光報(bào)警器,增加繼電器控制聲光報(bào)警器,并將油站低位報(bào)警程序連接到監(jiān)控畫(huà)面上,當(dāng)液位達(dá)到報(bào)警值時(shí),畫(huà)面立即彈出報(bào)警窗口,崗位工能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理,確保了油站安全順行,在降低油耗的同時(shí)穩(wěn)定生產(chǎn),年綜合創(chuàng)效11萬(wàn)元。
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