2月份,煉鋼廠電儀作業(yè)區(qū)堅持“細節(jié)管控、成本節(jié)約、挖潛增效”不動搖,牢固樹立全員過“緊日子”“一切成本皆可降”的思想,立足崗位,用行動“話擔當”,全力以赴確保各級“三會”精神落地生根,助力提質增效再上新臺階。
鍋爐監(jiān)控改造,創(chuàng)效穩(wěn)生產
煉鋼老區(qū)3期鍋爐工控機畫面是監(jiān)控轉爐冶煉系統在線生產工序以及各項操作的系統,一旦出現故障或斷電,操作系統不能及時恢復監(jiān)控,導致程序癱瘓,影響正常生產。為了解決這一問題,該單位技術人員經過現場研究分析,決定對原在線投用的工控機硬件進行升級,增加內存容量,將原先的監(jiān)控畫面進行移植、調試,加裝到升級后的工控機上。改造后,提高了系統監(jiān)控運行效率,年創(chuàng)效約15萬元。
風機節(jié)能改造,創(chuàng)效控電耗
煉鋼老區(qū)上料除塵風機主要供老區(qū)轉爐上料皮帶使用,風機啟動后一直處于高速運行狀態(tài)。由于設計因素,不能根據皮帶實際運行狀況控制轉速,風速調節(jié)需要由崗位工進行手動操作,造成電能消耗浪費。針對這一問題,經技術人員研究討論,決定結合上料皮帶運行的工藝需求,優(yōu)化風機變頻運行控制程序,將皮帶停運信號引入PLC遠程柜。改造后,實現了風機變頻控制啟動,確保了生產工藝穩(wěn)定,降低了電耗損失,年可節(jié)約電費72萬余元。
煤氣信息管控,創(chuàng)效保安全
轉爐煤氣覆蓋面廣、無法實時監(jiān)控工作狀態(tài),針對這一問題,經技術人員研究分析,決定采用去中心架構方式,分布式部署集中管控,對煤氣管理使用信息化進行管控,實時監(jiān)測所有點位氣體的濃度,預防氣體泄漏后可燃有毒性氣體濃度超標,當氣體濃度達到報警控制器設置的報警點時,控制器發(fā)出報警信號,用戶可通過手機或電腦端查看每個氣體探測器的狀態(tài)、數據、歷史信息等。改造后,實現了對轉爐煤氣的全方位監(jiān)控及事故預測與報警、管網模擬仿真與泄漏檢測等高級應用功能,提高了信息化管理水平和效率,真正實現科技興安、科技促安。
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