一季度以來,軋鋼廠棒二作業(yè)區(qū)在抓生產(chǎn)、促安全、保穩(wěn)定、提指標的同時,引領(lǐng)一線員工立足崗位,持續(xù)開展降本增效攻關(guān)活動,助力節(jié)能增效軋制取得顯著成效。
提高小時過鋼量力促生產(chǎn)穩(wěn)定
改造前,當熱送鋼坯少于5個流時,出爐溫度不能滿足正常的軋制溫度要求,需要頻繁保溫,影響生產(chǎn)節(jié)奏。針對此問題,經(jīng)作業(yè)區(qū)技術(shù)人員研究討論,決定重新優(yōu)化入爐工藝,要求車轉(zhuǎn)熱鋼到現(xiàn)場以后,及時與天車工溝通,將鋼坯進行熱涼交替入爐,加熱溫度按照上限控制,減少保溫時間,確保生產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)定。改造后,每月可減少生產(chǎn)誤機3.5小時,在提高小時過鋼量的同時,大幅降低煤氣消耗,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
優(yōu)化工藝方案提高鋼材性能
軋制HRB500E鋼坯時,因工藝要求特殊,易出現(xiàn)鋼材力學性能波動或偏下限的問題,影響鋼材質(zhì)量。為徹底解決此難題,該作業(yè)區(qū)成立了技術(shù)攻關(guān)小組,多次對入爐鋼坯、爐溫控制以及出爐鋼坯進行反復觀察,最終決定優(yōu)化工藝軋制方案,并要求軋線工長每小時反饋一次1#飛剪后及冷床測溫點溫度,出現(xiàn)異常及時調(diào)整,確保各工藝控制點溫度受控,提高鋼材性能。該方案實施后,軋制HRB500E鋼坯時性能更加穩(wěn)定,確保了鋼材質(zhì)量,滿足了生產(chǎn)需求。
油缸精巧改造少誤機增效益
改善前,17架軋機平移油缸因頻繁使用,兩邊絲桿出現(xiàn)滑絲,導致前后端蓋漏油,造成油品泄漏,且更換費時費力。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定拆卸在線損壞的兩根絲桿,重新加工兩根絲桿,將U型鋼板卡固定安裝在距耳軸底座上并進行焊接,同時把鋼板兩側(cè)焊接在絲桿上,從而達到固定油缸前后端蓋的目的。改造后,不僅有效避免了設(shè)備突發(fā)故障,更換便捷省力,而且每月可減少誤機2小時,綜合創(chuàng)效4萬元。
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