面對嚴峻的鋼鐵市場形勢,煉鋼廠連二作業(yè)區(qū)牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想,開啟“頭腦風(fēng)暴”,以“強”的執(zhí)行力、“硬”的工作作風(fēng),堅守降本增效主戰(zhàn)場,大膽拓寬思路,推進降本增效工作提速換擋,增強企業(yè)創(chuàng)新活力。
直面問題——為中包壽命“增增肌”
“正值企業(yè)困難時期,我們一定要啃下中包壽命這塊‘硬骨頭’,為降本增效貢獻力量。”
該作業(yè)區(qū)深推設(shè)備精益管理,力促設(shè)備全生命周期運行。面對如何提升中包壽命這一難題,該作業(yè)區(qū)多管齊下,全面推廣中包側(cè)排渣工藝,降低中包排渣口高度,改變排渣口坡度,使鋼渣流出更加順暢。持續(xù)跟蹤中間包上線前修砌質(zhì)量,對水口的安裝精度、工作層的打結(jié)質(zhì)量、緩沖器的安裝位置等嚴格把關(guān)。同時規(guī)范烘烤時間及溫度,優(yōu)化工藝操作,在生產(chǎn)過程中堅持實施“三恒”(恒溫度、恒拉速、恒液面)操作。經(jīng)過一系列技術(shù)攻關(guān),該作業(yè)區(qū)中間包最高過鋼量達到24100噸,中間包平均壽命提升至52小時,年創(chuàng)效約70萬元。
深挖潛能——給煤氣利用“瘦瘦體”
“對比上個月,節(jié)約了12萬立方米煤氣。”“改進后,中包烘烤效果達到了使用標(biāo)準。”該作業(yè)區(qū)技術(shù)員通過對中包烘烤進行技術(shù)攻關(guān),節(jié)省了煤氣用量。
該作業(yè)區(qū)積極在能源成本管控上做文章,全流程、全要素降低加工費用。為提高煤氣利用率,該作業(yè)區(qū)提高中包工作層維護保養(yǎng)標(biāo)準,在保證烘烤溫度的情況下,減少烘烤時間,避免不必要的煤氣浪費。通過技術(shù)攻關(guān),中包烘烤時間縮短至4小時,每個中包可節(jié)約煤氣4千立方米,烘烤一次包可節(jié)約640元,月使用中包個數(shù)約30個,年可創(chuàng)效23萬元。
合力增效——為能源效益“提提速”
“大包油缸冷卻系統(tǒng)目前使用的是氮氣,價格較高,且在日常生產(chǎn)中消耗較大,如果換成壓縮空氣,可節(jié)約不少費用。”“同意,我們按照一個月消耗80立方米氮氣算,一年下來確實能節(jié)約不少錢。”在該作業(yè)區(qū)降本攻堅會上,管理干部們圍繞降本工作激烈討論著。
大包油缸氮氣冷卻對連鑄生產(chǎn)穩(wěn)定順行起著至關(guān)重要的作用。為降低生產(chǎn)費用,該作業(yè)區(qū)組織技術(shù)骨干,利用檢修時間將6#連鑄機大包冷卻氣體由氮氣改為壓縮空氣,并派專人對試驗效果進行跟蹤。經(jīng)過一周的試驗,壓縮空氣冷卻完全滿足生產(chǎn)要求,并達到預(yù)期效果,年可創(chuàng)效30萬元。
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