10月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)效益為中心、以工藝技術(shù)為統(tǒng)領(lǐng)、以設(shè)備穩(wěn)順為基礎(chǔ)”的生產(chǎn)經(jīng)營方針,找差距、補(bǔ)短板、添措施,積極開展崗位創(chuàng)新創(chuàng)造、工藝技術(shù)優(yōu)化、設(shè)備升級改造,深挖內(nèi)部潛能,大力推進(jìn)提質(zhì)增效工作,為公司打贏降本增效、扭虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn)再添助力。
巧裝導(dǎo)輪擋水板,改善作業(yè)環(huán)境
軋線換輥是日常最基本操作。當(dāng)更換18架軋機(jī)時,若穿水泵不停止工作,會導(dǎo)致冷卻器進(jìn)口管向外噴水,影響換輥進(jìn)度,因此必須關(guān)閉穿水泵。由于頻繁啟停穿水泵會縮短設(shè)備使用壽命。針對這一難題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場觀察后,決定在18架軋機(jī)后二段喇叭管與冷卻器進(jìn)口管的間隙處設(shè)計(jì)安裝一個帶導(dǎo)輪擋水板。當(dāng)18架軋機(jī)換輥時,將擋水板拖出用于遮擋穿水器噴出的水,正常生產(chǎn)時,將擋水板收回,用掛扣固定即可。改造后,改善了換輥?zhàn)鳂I(yè)環(huán)境,延長了穿水泵使用壽命,年創(chuàng)效約3萬元。
增設(shè)泄壓管道,節(jié)約誤機(jī)時間
該作業(yè)區(qū)穿水冷卻管道是由聯(lián)合泵房布置到生產(chǎn)現(xiàn)場,管道長約200米,管道直徑大,管內(nèi)存水多。當(dāng)受到壓力波動沖擊時,管道破裂無法快速泄壓,必須使用潛水泵等設(shè)備對管廊內(nèi)的水進(jìn)行二次抽送后,才能進(jìn)行補(bǔ)焊修復(fù)作業(yè),每次作業(yè)至少需要停機(jī)4小時,無形中增加了誤機(jī)時間。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論后,決定在管廊內(nèi)穿水冷卻管道上設(shè)計(jì)安裝泄壓管道,若穿水冷卻管道發(fā)生異常,可立即開啟泄壓管道閥門,進(jìn)行大孔徑快速泄壓作業(yè),改造后,可節(jié)約誤機(jī)2.4小時,節(jié)約設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用3000元。
壓尾裝置再優(yōu)化,確保生產(chǎn)穩(wěn)定
該作業(yè)區(qū)主要負(fù)責(zé)小規(guī)格鋼材軋制,軋制速度較高。此前為確保軋件穩(wěn)定上冷床,設(shè)計(jì)增加了冷床壓尾裝置。該壓尾裝置前后各安裝了一個壓尾搖臂及耐磨板,動作時會經(jīng)常出現(xiàn)不同步現(xiàn)象,從而導(dǎo)致耐磨板角度偏差,造成誤機(jī),嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究后,決定對冷床壓尾裝置進(jìn)行優(yōu)化改造,即利用鋼板把兩塊耐磨板連接在一起,并固定在上冷床輥道箱體上方,通過杠桿和氣缸傳動,確保耐磨板角度一致,動作同步。經(jīng)改造上線使用效果良好,有效降低了誤機(jī)時間,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行,年綜合創(chuàng)效約5萬元。
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