進(jìn)入二季度,煉鐵廠燒結(jié)作業(yè)區(qū)干部職工緊扣“提質(zhì)增效、升級(jí)轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,兩眼向內(nèi)、自我加壓,巧用一個(gè)個(gè)技改“金點(diǎn)子”破解生產(chǎn)難題,用實(shí)際行動(dòng)助推燒結(jié)礦質(zhì)量再上新臺(tái)階。
自主設(shè)計(jì)新篦條 創(chuàng)效益
據(jù)了解,該單位265㎡燒結(jié)機(jī)臺(tái)車以往采用老式爐篦條進(jìn)行生產(chǎn),但因老式篦條自身設(shè)計(jì)原因,小顆粒燒結(jié)礦容易粘附在篦條表面,容易造成篦條透氣性和通過風(fēng)量減小,最終導(dǎo)致篦條之間縫隙被糊堵,不利于燒結(jié)礦質(zhì)量提升。
為解決這一問題,該單位設(shè)備技術(shù)人員結(jié)合實(shí)際情況,多次進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)研判分析,決定對(duì)原爐篦條重新設(shè)計(jì)改造,通過繪制改造圖紙,并協(xié)調(diào)兄弟單位鑄造車間進(jìn)行開模,創(chuàng)新設(shè)計(jì)出一種新型爐篦條。改造后,有效杜絕了燒結(jié)礦夾雜現(xiàn)象,降低了爐篦條消耗量,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效5萬余元。
靈活改造舊設(shè)備 降成本
改造前,該單位成6#帶卸料小車在運(yùn)行過程中,由于設(shè)計(jì)缺陷,容易在皮帶運(yùn)行過程中發(fā)生跑偏現(xiàn)象,導(dǎo)致小車運(yùn)行切換不靈活和現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵,不利于安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。
針對(duì)上述問題,該單位設(shè)備主管與技術(shù)人員反復(fù)商討,決定一方面將原卸料小車更換為全密封卸料小車,一方面拆除以往除塵管道,并在卸料小車側(cè)面安裝通風(fēng)移動(dòng)式小車和移動(dòng)通風(fēng)槽,有效消除了上述疑難問題。改造后,不僅作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有效得到解決,而且皮帶的使用壽命可延長(zhǎng)6個(gè)月,預(yù)計(jì)年可節(jié)約備件費(fèi)用13萬元。
巧妙配對(duì)新法蘭 提效率
該單位265㎡燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱因長(zhǎng)期受混勻料腐蝕和常年抽風(fēng)影響,造成補(bǔ)償器磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象,不利于燒結(jié)機(jī)高效低耗生產(chǎn)。
為提高燒結(jié)礦生產(chǎn)效率,該單位設(shè)備技術(shù)人員決定搶抓燒結(jié)機(jī)停機(jī)檢修機(jī)會(huì),通過結(jié)合補(bǔ)償器大小尺寸,分別在補(bǔ)償器兩端加裝法蘭,并進(jìn)行補(bǔ)償器和法蘭緊固密封等措施,有效解決了漏風(fēng)問題。改造后,不僅促進(jìn)了燒結(jié)礦指標(biāo)提升,而且大幅降低了主抽風(fēng)機(jī)頻率和電能消耗,極大提高了設(shè)備作業(yè)效率,預(yù)計(jì)年可節(jié)約能耗費(fèi)用50萬元。
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