進(jìn)入二季度,煉鐵廠原料一區(qū)一線員工牢固樹立長期過“緊日子”思想,積極開展技術(shù)改造、崗位創(chuàng)新等活動(dòng),多措并舉深挖潛力,助力降本增效工作實(shí)現(xiàn)新突破。
取料支撐輥升級(jí)改造 創(chuàng)效益
據(jù)了解,該單位取料機(jī)斗輪取料生產(chǎn)中,主要依靠上支撐輥?zhàn)鳛槌兄攸c(diǎn),承受斗輪運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的載荷量。實(shí)際生產(chǎn)中,因上支撐輥聚氨酯輥面寬度設(shè)計(jì)與斗輪轉(zhuǎn)動(dòng)部位的滾道寬度不一,容易造成上支撐輥面與斗體滾道接觸面變小,導(dǎo)致輥面聚氨酯出現(xiàn)龜裂、破損等問題,不利于取料系統(tǒng)高效運(yùn)行。
為解決這一問題,該單位技術(shù)人員多次現(xiàn)場討論后,在保證取料機(jī)支撐輥之間中間距不變條件下,增加取料機(jī)上支撐輥聚氨酯承載面寬度,保持與斗體滾道接觸面寬度一致。改造后,有效提升了上支撐輥面承重載荷能力,延長了斗輪設(shè)備使用壽命,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效18.2萬元。
振動(dòng)篩流量提升改造 降成本
改造前,該單位燃料破碎系統(tǒng)振動(dòng)篩上部電動(dòng)閘門調(diào)節(jié)流量時(shí),容易出現(xiàn)下料量不穩(wěn)定、布料不均勻等問題,造成燃料流量大小較難控制,不便于崗位人員對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)可控調(diào)整和合理布料,制約燃料破碎系統(tǒng)布料穩(wěn)順。
針對(duì)上述問題,該單位設(shè)備人員和工藝技術(shù)人員強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,決定通過在焦粉倉體下端制作疏料裝置橫梁,橫梁中心位置固定鏈條,后將鏈條一端與振動(dòng)篩底板連接,利用振動(dòng)篩帶動(dòng)疏料裝置,順利解決了上述問題。改造后,提高了下道工序設(shè)備運(yùn)行率,延長了設(shè)備使用壽命,保障了燃料破碎系統(tǒng)順行,年可節(jié)約備件費(fèi)用8.14萬元。
皮帶分合器技術(shù)改造 穩(wěn)生產(chǎn)
以往,該單位采用圓盤配料秤,將各類不同的礦粉按照一定比例配加到料垛中,以此來提高堆料機(jī)堆料層數(shù),促進(jìn)混勻礦混勻合格率提高。但因堆料機(jī)堆料垛層數(shù)有上限,不能無限制增加料層來提高混勻礦的均勻程度。
為進(jìn)一步提高混勻礦混勻合格率,該單位結(jié)合混勻礦合格率受堆料層數(shù)限制,通過在堆料1#皮帶出料口分別安裝水平錐形分料器和漏斗合料器,水平錐形分料器將各種礦粉及溶劑進(jìn)行疏散混勻,漏斗型合料器進(jìn)行合攏混勻,進(jìn)一步提升了各種礦粉、溶劑的二次混勻效果,促進(jìn)了混勻礦合格率提高,為下道工序高效生產(chǎn)提供了有力保障。
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