2月份,軋鋼廠棒一作業(yè)區(qū)一線員工兩眼向內(nèi),從大處著眼小處著手,深挖內(nèi)潛,通過一系列小改造降成本、保安全、促生產(chǎn),提質(zhì)增效成效顯著。
改造一:聯(lián)鎖改造保安全
改造前,該區(qū)域成品2#、3#、4#行車主鉤扁擔(dān)梁停至高于駕駛室位時(shí),小車移動(dòng)易造成扁擔(dān)梁與駕駛室碰撞,存在重大安全隱患。為解決此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定在駕駛室旁加裝限位,同時(shí)將主鉤高限位與小車限位聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)主鉤扁擔(dān)梁高于駕駛室位時(shí),小車行至駕駛室旁限位處,小車禁止運(yùn)行,從而杜絕了不安全事故發(fā)生,確保了駕駛室人員的人身安全。
改造二:裝置升級(jí)促穩(wěn)定
該區(qū)域K1自動(dòng)壓料裝置原采用變頻器控制變頻電機(jī)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)壓料功能,該系統(tǒng)存在精度低、加速性能差等缺點(diǎn),無法滿足自動(dòng)壓料的要求。為解決這一難題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定上線伺服系統(tǒng)。伺服電機(jī)精度高、響應(yīng)快,且可在自動(dòng)與手動(dòng)壓料之間切換自如,完全滿足自動(dòng)壓料要求。該系統(tǒng)上線以來,壓料精確,運(yùn)行穩(wěn)定,不僅有效避免了人工壓料的安全風(fēng)險(xiǎn),而且滿足生產(chǎn)需求,年綜合創(chuàng)效20萬元。
改造三:電磁閥改造提效率
改造前,冷剪離合器電磁閥不工作時(shí),維修人員必須使用萬用表對(duì)電磁閥線圈進(jìn)行測(cè)量才能判斷其好壞,費(fèi)時(shí)又費(fèi)力。針對(duì)此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定在電磁閥線圈兩端并聯(lián)指示燈,用以指示電磁閥工作狀態(tài)。改造后,人員通過指示燈可直觀判斷電磁閥是否工作,不僅便于人員判斷故障,而且提高了故障處理效率,減少了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,年綜合創(chuàng)效2.2萬元。
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