四季度,煉鐵廠干部職工積極響應“舉力奮戰(zhàn)金色十月 全力沖刺全年利潤目標”號召,緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,堅持以創(chuàng)新為驅動,不斷提升設備運行效率,持續(xù)降低企業(yè)生產(chǎn)成本。
巧改裝置強信號
該單位高爐渣水分離503皮帶翻板限位裝置以往采用行程開關控制,但受現(xiàn)場渣水熱蒸汽影響,容易造成行程開關觸點短路,導致控制信號丟失和設備故障停機。為解決這一問題,電氣技術人員集思廣益,經(jīng)多次實地查看論證,最終決定采用一種具有傳感性能可靠、抗干擾能力強和耐腐蝕特性的接近開關,并配套加裝信號繼電器裝置,以控制皮帶翻板限位。改造后,不僅實現(xiàn)了控制、回饋信號有效分離,信號強度得到顯著提高,而且降低了設備故障發(fā)生率,提升了安全運行效率。
妙設程序提精度
據(jù)了解,該單位噴煤磨煤機密封壓力數(shù)據(jù)對高爐噴煤日常操作方案選擇、調(diào)整有重要指導意義。實際生產(chǎn)中,由于上位機畫面顯示與現(xiàn)場儀器儀表數(shù)據(jù)值存在偏差,影響工藝人員判斷優(yōu)化操作,也將加重磨輥軸承磨損,容易造成設備安全事故。針對上述問題,該單位工藝與電氣技術人員反復商討,通過重新編寫數(shù)據(jù)處理程序、將信號數(shù)據(jù)類型由“整型”調(diào)整為“浮點型”等舉措,進一步提高了數(shù)據(jù)測量精確度。改造后,工藝人員可結合實時數(shù)據(jù),精準調(diào)整生產(chǎn)操作,減輕了磨輥軸承損耗,延長了設備壽命,年可降低設備維修費用2.8萬元。
加裝報警保安全
以往,該單位450㎡燒結機臺車電源保護裝置雖設有過電流保護電路,但因主控室監(jiān)控臺車電動機步進曲線無報警裝置,若電流發(fā)生異常增大,容易導致臺車設備事故發(fā)生,不利于高效安全生產(chǎn)。為確保燒結機臺車安全運行,該單位技術人員一方面通過詳細分析臺車近一年電流數(shù)據(jù),成功測算出臺車正常運行電流區(qū)間;一方面依據(jù)電動機帶載能力,加設電流上限聲光自動報警裝置。改造后,當故障報警信號出現(xiàn),人員可及時進入現(xiàn)場處理故障,有效預防了設備事故發(fā)生,保障了安全生產(chǎn)。
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