10月份,軋鋼廠緊盯“節(jié)能增效軋制”生產(chǎn)理念,從能源管控、設(shè)備改造上下功夫,不斷探索和創(chuàng)新技術(shù)改造新模式,降本增效成效顯著。
巧安裝流量計(jì) 降成本
原線材壓縮空氣消耗較同行平均水平偏高,究其原因主要為線材增加了控冷設(shè)備,由于控冷設(shè)備水封槽需要吹入壓縮空氣進(jìn)行密封,而設(shè)備用氣量無(wú)法計(jì)算,導(dǎo)致能源消耗高。針對(duì)此問題,該單位技術(shù)員決定在控冷設(shè)備氣路上加裝流量計(jì),對(duì)用氣量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,從而實(shí)現(xiàn)控冷設(shè)備用氣量準(zhǔn)確化,為線材控制壓縮空氣用量提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。改造后,實(shí)現(xiàn)能源消耗數(shù)據(jù)自動(dòng)采集,精準(zhǔn)計(jì)量,同時(shí)崗位工可快速對(duì)異常用量作出分析判斷,降低能耗成本,為節(jié)能增效軋制提供有力支撐。
巧改測(cè)量方式 省人力
棒三聯(lián)合泵站水池使用投入式液位計(jì)測(cè)量水位,由于水池設(shè)計(jì)缺陷,使用一段時(shí)間后底部淤泥逐漸增多,將水位計(jì)探頭埋入泥中,導(dǎo)致水位不變化,壓力傳感器失壓,水池溢水。針對(duì)此問題,經(jīng)技術(shù)人員研究討論,決定對(duì)水池水位測(cè)量方式進(jìn)行改造,用超聲波液位計(jì)替代現(xiàn)用投入式液位計(jì),從水面進(jìn)行測(cè)量。改造后,上線使用運(yùn)行效果良好,有效解決了測(cè)量設(shè)備故障導(dǎo)致的能源浪費(fèi)問題,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,年創(chuàng)效3萬(wàn)元。
巧用耐磨焊絲 增效益
棒三冷床矯直板、制動(dòng)裙板是輸送鋼材進(jìn)入冷床的重要設(shè)備通道。鋼材必須通過矯直板、制動(dòng)裙板的摩擦制動(dòng)才能正常定位生產(chǎn),由于鋼材的摩擦?xí)斐沙C直板、制動(dòng)裙板磨損,導(dǎo)致鋼材扎進(jìn)矯直板與制動(dòng)裙板的間隙中出現(xiàn)彎鋼,影響生產(chǎn)。針對(duì)此問題,該單位技術(shù)人員采用耐磨焊絲對(duì)冷床矯直板、制動(dòng)裙板進(jìn)行補(bǔ)焊改造。改造后,不僅恢復(fù)了矯直板、制動(dòng)裙板的設(shè)備功能,大幅度延長(zhǎng)矯直板、制動(dòng)裙板的使用壽命,而且降低了成本,年綜合創(chuàng)效9.5萬(wàn)元。
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