為推進(jìn)“金點(diǎn)子”的轉(zhuǎn)化和實(shí)施,三季度,煉鋼廠電儀作業(yè)區(qū)員工牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,積極參與“金點(diǎn)子”活動(dòng),促使全員創(chuàng)新的末梢神經(jīng)進(jìn)一步延伸到班組、崗位,成為創(chuàng)效的“金鑰匙”。
“雙保險(xiǎn)”,為轉(zhuǎn)爐保駕護(hù)航
氧槍是轉(zhuǎn)爐煉鋼的重要設(shè)備,鋼水的吹煉位置都要靠編碼器,將氧槍位置信號(hào)通過(guò)PLC卡件傳遞到轉(zhuǎn)爐CPU進(jìn)行集中控制,運(yùn)行頻繁。一直以來(lái),由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境影響因素較多,一旦編碼器失控,影響正常生產(chǎn)。為確保氧槍安全運(yùn)行,該作業(yè)區(qū)技術(shù)員結(jié)合氧槍設(shè)備特點(diǎn),選擇在氧槍合理位置加一套編碼器,充分利用自控智能優(yōu)勢(shì),從程序的編寫、硬件及畫面的組態(tài),將兩個(gè)編碼器采集數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,及時(shí)管控誤差范圍,從而實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐氧槍運(yùn)行“雙保險(xiǎn)”。改造后,不僅滿足了工藝、安全需求,實(shí)現(xiàn)了氧槍位置的精準(zhǔn)控制,而且確保了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)的便捷、高效。
集中控制,省“薪”又省力
針對(duì)煉鋼廠動(dòng)力老區(qū)水泵房操作室分布廣、范圍大、集中管控不便,造成人力資源浪費(fèi)這一現(xiàn)象。該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員通過(guò)畫面模擬、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,把分散在各區(qū)域的水泵參數(shù)集中到一起,統(tǒng)一控制,開(kāi)關(guān)泵操作信號(hào)由電腦畫面操作實(shí)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)安裝監(jiān)控集中到操作室,崗位工在操作室實(shí)時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況,并在出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間進(jìn)行處理。經(jīng)優(yōu)化改造,實(shí)現(xiàn)了泵房畫面合并監(jiān)控,便于集中統(tǒng)一控制,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了人力資源浪費(fèi),預(yù)計(jì)年創(chuàng)效76.8萬(wàn)元。
變頻器改造,精打細(xì)算過(guò)日子
煉鋼廠轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)系統(tǒng)是煉鋼的關(guān)鍵設(shè)備,原2#轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)系統(tǒng)啟動(dòng)速度慢,對(duì)現(xiàn)在快節(jié)奏生產(chǎn)轉(zhuǎn)爐操作信號(hào)響應(yīng)遲緩。加之變頻器長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,內(nèi)部整流逆變等元器件均有不同程度損壞,在生產(chǎn)過(guò)程中周期性出現(xiàn)過(guò)流故障,影響正常生產(chǎn)。該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員安裝三菱變頻器,充分應(yīng)用三菱變頻器穩(wěn)定性好、故障率低、響應(yīng)快、使用壽命長(zhǎng)、界面操作人性化、簡(jiǎn)單易學(xué),價(jià)格優(yōu)惠的特點(diǎn)。改造后,有效提高了生產(chǎn)效率,年創(chuàng)效13余萬(wàn)元。
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