今年以來(lái),能源檢計(jì)量中心緊盯能源保供重點(diǎn)難點(diǎn)環(huán)節(jié),以安全保順行,以技術(shù)創(chuàng)效益,水、電、氣(汽)等各項(xiàng)能源介質(zhì)穩(wěn)定供應(yīng),技改項(xiàng)目陸續(xù)投運(yùn)見效,邁出了節(jié)能降耗穩(wěn)健步伐。
主動(dòng)出擊、精準(zhǔn)施策,筑牢安全堡壘
“通過(guò)分步實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和集中控制改造,水、電、氣(汽)等能源保供運(yùn)行崗位自動(dòng)化、智能化程度不斷提升,崗位員工徹底告別了繁重的體力勞動(dòng),遠(yuǎn)離了危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所。”談到科技興安的成果,該單位負(fù)責(zé)人如是說(shuō)。
公司高壓配電室舊的后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)逆變電源,遇到交流低壓、系統(tǒng)失壓或停電檢修等特殊情況時(shí),無(wú)法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,開關(guān)動(dòng)作及保護(hù)信息也無(wú)法實(shí)時(shí)傳輸?shù)胶笈_(tái),影響設(shè)備安全監(jiān)護(hù)。該單位技術(shù)人員對(duì)此制定了專項(xiàng)技改方案,通過(guò)合理選用、科學(xué)安裝逆變電源,成功彌補(bǔ)了系統(tǒng)短板,確保了停電檢修期間后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)持續(xù)供電,為集控人員實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程操控提供了可靠保障。
針對(duì)供氣(汽)、供水崗位分散、信息溝通不暢、作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)系數(shù)高的現(xiàn)狀,該單位統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)了氣體安全智慧中心和水系統(tǒng)集中控制中心,通過(guò)敷設(shè)光纖和建立相關(guān)控制系統(tǒng),對(duì)煤氣柜、放散塔、水源井、脫鹽水站等崗位進(jìn)行大跨度、全覆蓋集中控制,向本質(zhì)安全和智能操作邁出了重要一步。“萬(wàn)方水池作為公司應(yīng)急安保水源,位于公司生產(chǎn)區(qū)外道路南側(cè),日常操作、人員管理十分不便,實(shí)施集中控制改造后,不僅實(shí)現(xiàn)了安全實(shí)時(shí)精準(zhǔn)調(diào)控,而且優(yōu)化崗位人員4人,提高了生產(chǎn)效率。”萬(wàn)方水池崗位實(shí)施集中控制前后的變化很有代表性。
揭榜掛帥、賽馬比拼,爭(zhēng)創(chuàng)節(jié)能佳績(jī)
該單位將節(jié)能工作與打造技術(shù)型團(tuán)隊(duì)相結(jié)合,對(duì)重點(diǎn)節(jié)能攻關(guān)項(xiàng)目“揭榜掛帥”,以攻關(guān)結(jié)果和節(jié)能成果為依據(jù)進(jìn)行“賽馬”比拼,不斷激發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新活力,爭(zhēng)創(chuàng)節(jié)能佳績(jī)。
為解決公司夏季蒸汽富余問(wèn)題,該單位積極走訪煉鋼廠、華富新能源公司,探討拓展蒸汽用途的辦法,現(xiàn)已新開通華富新能源公司5#鍋爐、煉鋼廠除氧器、水處理中心除鹽水池3個(gè)蒸汽用能點(diǎn),每天消耗蒸汽約300噸。同時(shí)通過(guò)敷設(shè)管道,將脫鹽水站一級(jí)反滲透濃鹽水輸送至煉鋼廠悶渣區(qū)域,日均消耗濃鹽水700立方米,避免了濃鹽水排放至水處理中心后,對(duì)回用水中氯離子含量的影響,為供水系統(tǒng)節(jié)能奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
供水水質(zhì)、流量、壓力等參數(shù)對(duì)節(jié)能工作有著重要影響,技術(shù)人員以此為突破點(diǎn),對(duì)5#高爐區(qū)域深井水管網(wǎng)積極實(shí)施技術(shù)改造,解決了該區(qū)域深井水管網(wǎng)存在的“痼疾”,改造后供水流量、壓力等參數(shù)明顯改善,有效保證了高爐用水的安全穩(wěn)定。針對(duì)水處理中心平流池沉淀效果不佳的現(xiàn)狀,將原平流池改造為強(qiáng)絮凝+外循環(huán)的高效沉淀池,顯著增強(qiáng)了水處理沉淀效果,水質(zhì)指標(biāo)大幅提升。
專業(yè)聯(lián)動(dòng)、系統(tǒng)發(fā)力,挖掘增效潛力
該單位充分發(fā)揮水、電、氣(汽)等專業(yè)聯(lián)動(dòng)作用,在吹掃置換、在線分析、回收利用等環(huán)節(jié)想辦法、添舉措,不斷挖掘系統(tǒng)降耗增效潛力。
在新建高爐煤氣環(huán)網(wǎng)投運(yùn)期間,該單位技術(shù)人員創(chuàng)新性運(yùn)用二十萬(wàn)立方米高爐煤氣柜+放散塔進(jìn)行高爐煤氣管道吹掃置換,比原計(jì)劃提前7小時(shí)完成煤氣環(huán)網(wǎng)投運(yùn)工作,節(jié)省了檢修時(shí)間,為系統(tǒng)降耗工作贏得先機(jī)。中水檢測(cè)以前采用人工取樣方式,對(duì)水質(zhì)指標(biāo)波動(dòng)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),經(jīng)改造后,在中水管道上安裝哈希在線濁度分析儀,數(shù)據(jù)通過(guò)能源管控平臺(tái)遠(yuǎn)程傳輸,主控室崗位人員可以隨時(shí)查看水質(zhì)指標(biāo)變化情況,及時(shí)督促供水單位進(jìn)行水質(zhì)調(diào)控,確保用戶水質(zhì)達(dá)標(biāo),為降低用水消耗創(chuàng)造了條件。
450平方米燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)冷卻水主要用于系統(tǒng)降溫,技術(shù)人員經(jīng)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),換熱后的冷卻水除水溫升高外,其它指標(biāo)與深井水基本一致,通過(guò)安裝管道并入深井水管網(wǎng)再次利用,日均回收1000立方米,顯著降低了新水消耗。脫鹽水站在深井水預(yù)處理環(huán)節(jié),需使用多介質(zhì)過(guò)濾器對(duì)水中懸浮物過(guò)濾去除,反洗水源原來(lái)采用深井水,技術(shù)人員大膽嘗試,用回用水代替深井水后,完全滿足水質(zhì)處理要求,每天可減少深井水消耗1000至1200立方米。
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