7月份以來(lái),能源檢計(jì)量中心全體干部員工緊盯年度降本增效目標(biāo)不放松,主動(dòng)作為、真抓實(shí)干,通過(guò)一系列新舉措、新辦法,打通制約降本增效的堵點(diǎn),激發(fā)效益活力,努力實(shí)現(xiàn)效益最大化。
溢流水回收利用,節(jié)能減排顯成效
公司450平方米燒結(jié)余熱發(fā)電汽輪機(jī)所配套的射水箱是用來(lái)向射水泵提供冷卻水的,為了保持凝汽器在高真空狀態(tài)下運(yùn)行,更好地提高汽輪機(jī)效率,必須要不斷將射水箱里的冷卻水進(jìn)行更換,這樣勢(shì)必浪費(fèi)水源。該單位組織人員對(duì)射水箱排水水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn),經(jīng)對(duì)比分析,與公司深井水管網(wǎng)水質(zhì)無(wú)明顯差異。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察后,結(jié)合目前生產(chǎn)情況,制定回收方案,在汽輪機(jī)射水箱溢流管下方安裝一個(gè)水箱及一臺(tái)加壓水泵,將以上排水全部回收,經(jīng)過(guò)加壓輸送至深井水管網(wǎng)重復(fù)利用。改造后,運(yùn)行人員盡量加大射水箱的開度,完全維持汽輪機(jī)凝汽器的真空運(yùn)行,提升機(jī)組發(fā)電效率,達(dá)到降本增效的目的,月創(chuàng)效21萬(wàn)元。
收球網(wǎng)在線清洗,減少停機(jī)提效益
煉鋼一區(qū)余熱發(fā)電膠球清洗系統(tǒng)收球網(wǎng)由于設(shè)計(jì)缺陷,造成收球率低等問(wèn)題,使汽輪機(jī)凝汽器管道污垢清洗不干凈,傳熱效果差,影響機(jī)組安全及發(fā)電量。通常處理辦法是利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)將收球網(wǎng)整體拆卸下來(lái),進(jìn)行人工清理,勢(shì)必導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)時(shí)間長(zhǎng),影響發(fā)電效益,同時(shí)員工勞動(dòng)強(qiáng)度加大。對(duì)此,技術(shù)人員通過(guò)調(diào)研考證,采用氨基磺酸對(duì)其進(jìn)行在線化學(xué)清洗,該方法是在不影響機(jī)組正常發(fā)電的情況下,通過(guò)自吸泵將氨基磺酸注入收球網(wǎng)進(jìn)行浸泡,然后用水槍從觀察窗進(jìn)行沖洗,清洗后,達(dá)到了清潔標(biāo)準(zhǔn),真空度得到進(jìn)一步提高,日發(fā)電量增加1.2萬(wàn)度,月創(chuàng)效18萬(wàn)元。
光電源優(yōu)化改造,巧妙移位降成本
近年來(lái),廠區(qū)旅游線路增加了大量的LED發(fā)光字顯示屏,因模塊電源全部安裝在距地面6米以上高空并且無(wú)防雨設(shè)施,下雨時(shí)易發(fā)生故障,維修人員在維修過(guò)程中危險(xiǎn)系數(shù)高、作業(yè)效率低。對(duì)此,維修人員經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看討論,決定對(duì)原來(lái)安裝在高空的模塊電源線路進(jìn)行移位改造,將其移裝至距離地面1米處,并用密封膠進(jìn)行防水處理。經(jīng)過(guò)改造后,LED發(fā)光字故障率明顯降低,有效延長(zhǎng)了發(fā)光字的使用壽命,同時(shí)便于維修,極大降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度及作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),節(jié)約了人力及備品備件成本。
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