七月份,煉鐵廠干部職工緊盯“雙目標(biāo)”任務(wù),聚焦降本增效關(guān)鍵環(huán)節(jié),集思廣益、大膽創(chuàng)新,持續(xù)開拓降本增效項目和方法,助力全年目標(biāo)任務(wù)順利完成。
取料機(jī)斗輪定點(diǎn)停車改造,提高生產(chǎn)效率
該單位原料系統(tǒng)取料機(jī)是為燒結(jié)機(jī)做好混勻礦保供的關(guān)鍵設(shè)備。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于取料機(jī)斗輪自身慣性作用,轉(zhuǎn)動中的斗輪不能達(dá)到定點(diǎn)停止,延長了斗輪倒向時間,制約著生產(chǎn)高效供料。
針對這一瓶頸問題,該單位設(shè)備技術(shù)人員成立QC攻關(guān)小組,經(jīng)對斗輪運(yùn)行、靜止?fàn)顟B(tài)監(jiān)測分析,決定將取料機(jī)斗輪傳動部位的高速端聯(lián)軸器改為鋼球式制動輪軟啟動聯(lián)軸器,并設(shè)計加裝一套斗輪制動裝置,順利實(shí)現(xiàn)了斗輪定點(diǎn)停止效果。改造后,斗輪倒向作業(yè)時間直接縮短一倍,且杜絕了斗輪頻繁啟停,有效提高了設(shè)備作業(yè)率和生產(chǎn)效率。
配料倉體電振自動化改造,減少生產(chǎn)波動
該單位以往原料一次預(yù)配10個倉體采用手動操作倉壁電振震料,因地倉距離較長,崗位工不能實(shí)時保證各倉瞬時流量穩(wěn)定,容易造成手動啟停電振頻繁或超時震動,影響下料曲線的穩(wěn)定性和配料的準(zhǔn)確性。
為確保各倉體精準(zhǔn)配料和混勻礦合格率,該單位生產(chǎn)、電儀、設(shè)備三個專業(yè)口協(xié)同聯(lián)動,通過對1至10#倉實(shí)施圓盤給料機(jī)與配料秤自動化控制,大幅提升了各倉下料穩(wěn)定性,有效杜絕了下料曲線波動。改造后,若配料秤流量未達(dá)到工藝要求,崗位工可通過電腦實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)啟動圓盤穩(wěn)料器,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,確;靹虻V合格率,預(yù)計年可降本10萬元以上。
深挖固廢循環(huán)內(nèi)在“效益點(diǎn)”,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效
據(jù)了解,該單位原料一區(qū)承擔(dān)著煉鋼混鐵爐、轉(zhuǎn)爐除塵灰等固廢的循環(huán)使用,將其作為混勻礦的鋪底料進(jìn)行二次利用。在運(yùn)行過程中,該單位工藝人員發(fā)現(xiàn)類似粉灰的除塵灰氧化鈣含量與生石灰氧化鈣含量接近,且可直接供給燒結(jié)機(jī)使用,能夠大幅降低生產(chǎn)成本。為此,該單位組建原料工藝技術(shù)攻關(guān)小組,多次對粉狀除塵灰實(shí)地化驗(yàn)對比,發(fā)現(xiàn)除塵灰氧化鈣含量均達(dá)到70%以上。通過將除塵灰直接分流至白灰破碎,直供燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)等措施,不僅有效穩(wěn)定了燒結(jié)礦堿度,提高了燒結(jié)礦質(zhì)量,而且大幅減少了物料倒運(yùn)成本,實(shí)現(xiàn)了固廢循環(huán)使用,預(yù)計年可挖潛14.4萬元。
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