今年上半年,煉鐵廠干部職工緊抓“四個(gè)聚焦”,落實(shí)“四個(gè)突出”,聚焦原料生產(chǎn)瓶頸問題,持續(xù)開展工藝技術(shù)攻關(guān),提指標(biāo)、降成本、增效益,全力助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
打卡一:原料破碎技術(shù)革新 降成本
以往,該單位原料一區(qū)因設(shè)計(jì)缺陷,在原料燃破工藝生產(chǎn)中,容易出現(xiàn)小粒級(jí)燃料重復(fù)破碎現(xiàn)象,造成設(shè)備損耗。對(duì)此,該單位成立設(shè)備技術(shù)攻關(guān)小組,走進(jìn)市場(chǎng)考察先進(jìn)材料,實(shí)地設(shè)計(jì)選型,在充分利用原有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上,拆除雙反擊式破碎機(jī)給料膠帶運(yùn)輸機(jī),通過在平臺(tái)上增設(shè)兩臺(tái)高分子聚氨酯雙層波紋振動(dòng)篩等舉措,一舉實(shí)現(xiàn)了原燃料粒級(jí)破碎前雙層篩分。改造后,不僅燃料小時(shí)破碎能力得到提升,而且降低了設(shè)備在線運(yùn)行時(shí)間,預(yù)計(jì)年可降低生產(chǎn)成本50萬元。
打卡二:創(chuàng)新高爐工藝技術(shù) 增效益
高爐熱風(fēng)爐熱風(fēng)支管是高爐冶煉的重要設(shè)備之一,若熱風(fēng)支管出現(xiàn)超高溫度,容易造成其內(nèi)部磚襯倒塌風(fēng)險(xiǎn)。為預(yù)防生產(chǎn)事故發(fā)生,該單位高爐煤氣專業(yè)組結(jié)合高爐生產(chǎn)實(shí)際情況,堅(jiān)持從安全生產(chǎn)工藝角度出發(fā),決定打破以往傳統(tǒng)思維,一方面細(xì)化制定了“先強(qiáng)制風(fēng)冷,后溢水強(qiáng)制冷卻”的高溫冷卻技術(shù)方案,一方面對(duì)未出現(xiàn)問題的熱風(fēng)支管進(jìn)行挖補(bǔ)預(yù)處理和高溫陶瓷澆注料固強(qiáng)處理,有效實(shí)現(xiàn)了高爐工藝技術(shù)新突破。以上措施實(shí)施后,熱風(fēng)支管既實(shí)現(xiàn)了40天穩(wěn)定運(yùn)行,又有效降低了安全風(fēng)險(xiǎn),累計(jì)綜合效益可達(dá)百萬元以上。
打卡三:打造原料“智慧糧倉” 提質(zhì)量
原料混勻礦質(zhì)量的高低直接影響燒結(jié)礦品質(zhì)提升。為不斷提高原料混勻礦合格率,該單位從入倉原料入手,通過創(chuàng)新實(shí)行一次預(yù)配配比打料法、定置物料電子標(biāo)識(shí)牌杜絕混料入倉、優(yōu)化返礦配加方式、精準(zhǔn)計(jì)量配料流量、提高堆料層數(shù)等措施,實(shí)現(xiàn)了原料“一次預(yù)配直接精準(zhǔn)混勻配料”的高效生產(chǎn)模式。同時(shí)通過在各料倉加裝自動(dòng)化電振系統(tǒng)、電子稱皮帶機(jī)尾加裝新型便調(diào)式清料裝置,進(jìn)一步穩(wěn)定了各倉下料流量,避免了配料曲線波動(dòng),確保了原料混勻礦合格率穩(wěn)定在90%以上。
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