新年伊始,龍鋼公司煉鋼廠圍繞提質增效主線,以改善原料條件、節(jié)鐵增鋼、降低制造費用為目標,注重外圍服務保障,緊抓耐材消耗,全力做好提質增效大文章。
原料管控,助力服務破壁升級
該單位嚴格抽查進廠高鈣灰、高鎂灰的生過燒比例及粉末含量,針對物料質量異常情況,一方面通過熔劑評價機制進行客觀測評,嚴格扣減,另一方面反饋至公司職能部門,對供貨商進行施壓,督促整改,高鈣灰、高鎂灰的質量得到明顯提升。
針對高爐鐵量較大的爐次進行區(qū)段性取樣,不斷增加風動送樣,提高鐵水成分傳遞效率,掌握鐵水成分一手信息,根據新老區(qū)生產組織情況,對鐵水進行合理分流,穩(wěn)定鐵水成分,從而穩(wěn)定爐前操作,達到節(jié)鐵增鋼目標。
對各類標準料進行大范圍、高頻次、嚴標準把控,對硫含量超標的車次進行降級、拒收處理,提高廢鋼品級。內部測算各類廢鋼出水率和硫含量,根據鐵水硫含量進行廢鋼各料型的配比及加入量,確保入爐廢鋼質量、數量滿足轉爐工藝標準要求。除此之外,還對上料、廢鋼、混鐵爐等崗位人員進行職責分工,提高全員挖潛創(chuàng)效意識。
成本控制,降低耐火材料消耗
該單位采用低過熱度穩(wěn)態(tài)保護澆注和大包下渣檢測技術,減少大包下渣量,有效延長耐材壽命,增加連澆爐數。結合氣溫變化對浸入式水口烘烤曲線進行精細化調整,提高烘烤質量,穩(wěn)定浸入水口使用壽命,浸入式水口上線壽命較去年平均提高30分鐘。對中包烘烤區(qū)煤氣管路進行整合,穩(wěn)定煤氣壓力,優(yōu)化中包烘烤條件。同時,整理研究影響中包不到期的因素,分析短板所在,調整耐材質量或優(yōu)化打結工藝,使得中包壽命最高達到74小時。在鋼包打結環(huán)節(jié)使用流量計和吊鉤秤,精準控制配水比例,穩(wěn)定物料性能,對包底沖擊區(qū)等部位進行相應的耐材品階提升和加厚,保證鋼包修砌質量;引進紅外測溫儀對鋼包耐材進行實時監(jiān)控,提高烘烤質量;同時規(guī)范出鋼操作,減少出鋼初期鋼流對迎鋼面包壁的沖刷,降低出鋼溫度,注重局部維護,使鋼包壽命最高達200爐。
質量提升,鑄坯合格率實現新突破
該單位堅持工藝引領,創(chuàng)新創(chuàng)造,彰顯工藝魅力。從細節(jié)控制入手,對傳統(tǒng)鑄坯質量控制措施進行細化。堅持連鑄“三恒”定律,實行保護渣“黑面”操作,穩(wěn)定渣層厚度,優(yōu)化浸入式水口的插入深度和傾角,減少卷渣;提高二冷水質,優(yōu)化二冷段各噴咀型號及配水制度,提高鑄坯冷卻效果,確保脫模效果,穩(wěn)定提高鑄坯質量。同時,利用大包下渣檢測技術,避免人員判斷失誤造成下渣影響鋼水質量,或提前關閉水口導致鋼包中存留大量鋼水,造成鋼水浪費,提高鋼水收得率。通過多種措施,該單位鑄坯質量不斷提升,連鑄鋼水消耗不斷降低。
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