2020年,煉鐵廠燒結工序始終秉承鐵前“一切服務于高爐”的宗旨,不斷自我加壓,深挖內潛,深入開展燒結礦質量指標攻關,通過不斷優(yōu)化生產工藝、細化生產管控、固化生產操作等措施,力促燒結礦質量持續(xù)向好,助推“高爐冶煉”。全年鐵前固燃消耗較2019年下降5.01kg/t,燒結工序加工成本較2019年下降11.04元/噸。
優(yōu)化生產工藝 創(chuàng)新改造顯成效
該單位始終堅持“低水、低碳、厚料層”的燒結生產理念,不斷加大與行業(yè)先進單位的對標學習,深入開展燒結機設備消缺和各項技術改造,先后實施了配料室混勻礦倉安裝空氣炮穩(wěn)流量、蒸汽余熱回收提料溫、混料桶逆流襯板應用、臺車料面蒸汽噴吹等多項工序技術改造措施,進一步促進燒結還原氣氛降低、氧化氣氛提升,確;旌狭狭<壓土蠝胤(wěn)步提升,助推燒結礦提質穩(wěn)產工作邁上新臺階。同時,持續(xù)推進工藝流程再優(yōu)化和精益操作再深入工作,不斷強化人員標準操作,加強工藝參數監(jiān)督檢查,確保為生產穩(wěn)順打下堅實基礎。
細化生產管控 嚴把關鍵質量點
為進一步提升燒結工序經濟技術指標,更好服務于高爐“高效冶煉”,該單位燒結技術骨干多次商討,堅持從預配料環(huán)節(jié)著手,加大原燃料破碎、入倉、出倉監(jiān)控頻次,實時關注燃料粒度、混勻礦水分、生灰發(fā)熱值等參數動態(tài)變化,并第一時間根據物料變化對參數做出科學調整,促進生產過程實現超前預控。緊盯混勻礦堆垛、燃料配比、外配返礦切換窗口期,設置專人24小時不間斷關注料溫、粒度、料層等關鍵節(jié)點參數,實時對接上下道工序,共同分析研判,全力營造“人人操作都精心、顆顆物料皆精品”的工作氛圍。
固化生產操作 規(guī)范管理標準化
針對制約燒結工序高質量生產等不利因素,該單位創(chuàng)新推行“西瓜芝麻一手抓兩不誤”工作方法,詳細制定各班組生產操作統(tǒng)一標準規(guī)程,通過定期開展學習培訓與同崗位技術比武,促進操作人員業(yè)務水平穩(wěn)步提升,預防因業(yè)務水平參差不齊波動生產過程現象;堅持從每一道環(huán)節(jié)入手,針對穩(wěn)定燒結礦堿度、亞鐵和降低固燃消耗相關要求,深入實施“超厚料層”“厚鋪慢燒”等燒結操作新工藝,要求干部員工充分發(fā)揮嘴、眼、手、腳“四勤”優(yōu)勢,抓源頭、穩(wěn)下料,保過程、燒質礦,落實好生產信息傳遞及時性與準確性,確保生產實時處于受控運行狀態(tài),生產控制真正做到有標可循、有據可依,全力助推“高效冶煉”。
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